企业名称:佛山市华尖气动钉制造有限公司
成立年份:2006年
企业规模:员工400多人、年销2个多亿
变革年份:2011年
变革时长:2期12个月
变革需求 | 变革前现状 | 变革动作 | 变革效果 |
成本降低 |
1、包装库存偏高; 2、胶水用量大; 3、废料率高 |
成本降低攻关方案 |
1、包材库存从230多万,下降到150万内,降低库存80多万;2、胶水平均用量从30KG/吨,下降到22.5KG/吨,每吨节约胶水7.5KG,每吨钉子成本下降110多元;3、废料率从3.3%下降到2.5%,每月降低废料30多吨,增加销售值10万元;4、胶水用量和废料率两项,按月产量3600吨计算,直接增加净利润40万以上;5、员工收入比原来提升30%-80% |
质量稳定 |
1、质量不稳定; 2、客户质量投诉多 |
制程质量提升攻关方案 |
每吨质量损失金额从0.9元,下降到0.35元内
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人均产能提升 |
1、人员过多; 2、设备利用率低 |
计时制改计件制,实行阶梯超产激励方案 |
1、人员从400多人减少到330人;2、月产量从2800吨提升到3600吨;3、人均产能7.36吨提升到11吨;4、生产每吨人工成本从360元,下降到330元 |
团队打造 |
1、部门之间内耗; 2、部门内不作为 |
推行年度经营计划,整体绩效考核,横向部门相互考核 |
1、现场管理人员从8人减少2人;2、仓管人员从13人减少3人;3、后勤职员减少10人,车间减员55人;4、优化管理人员4人,培养新人2人 |
变革前,华尖公司的管理制度建设残缺不全、无章可循和处事无据的现象时有发生,企业管理方式粗放,通过导入管理变革,成立稽核部与PMC部,制订了《稽核管理制度》和《稽核战报》,还有一整套从订单进入到成品出货的流程制度,使各部门各车间有序地开展工作,激发了全体员工工作积极性和主观能动性,提高了企业工作效率;建立了人事管理体系、生产、计划物流管理体系、品质、技术管理体系,当一系列流程定稿、使用时,华尖公司的管理体系建议已形成;通过抓现场管理、胶水攻关、仓库整理和培训活动等动作,企业各项指标发生了明显的变化:
1、 产量6月份2602吨,11月份2952吨,12月份2954吨;
2、 胶水用量6月份平均每吨30.05kg,平均胶水费用每吨452.9元;12月份平均每吨23.60kg,平均胶水费用336.5元;变革后每吨产品节约用胶水116.4元,节约了25.7%;
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